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由于工艺问题和场地的因素,依靠增加设备的手段来改进焦油氨水质量受到限制,在国外企业应对此问题的方法是在生产过程中添加化学剂,提高焦油和氨水的分离程度,降低焦油粘度,这样既达到焦油脱水的目的又降低氨水中的焦油含量,防止循环氨水中所含焦油在系统设备中的沉积。技术方案发展历程目前,上已有一些化学方法可以提高焦油质量,其中主要包括油基技术方案。这种技术是在集气管和桥管喷淋回路中加入焦油减粘剂和破乳剂,通过这种方法,不仅能够提高焦油脱水率,而且对循环氨水的质量也有积极的影响。
这种有时分开有时结合在一起的特性对整个生产工艺造成了许多问题。为了既满足环保排放要求又保证焦油氨水分离工艺、焦油工艺的要求,焦化厂必须关注氨水和焦油质量的管理。严格正确的氨水焦油质量管理可以在降低操作成本的同时使得经济效益化。氨水即便是把氨水里面的焦油全部分离出来,氨水本身的性质依然会对生产工艺和操作成本带来直接的影响。
本试验选择在某焦化厂一期氨水系统中进行。高位槽中的剂通过定量泵连续加入到氨水中间槽,由于属水溶性产品,其随循环氨水返回焦炉后在冷却上升管煤气后进入氨水分离器。在氨水分离器内,破乳剂与焦油结合,通过破乳、分散及减粘作用,改善焦油与氨水的分离效果,而反应后的剂进入焦油系统。本工业试验使用特种化学品,采用计量泵连续投加于一期氨水中间槽,焦油破乳剂好处,剂投加浓度控制在100~400ppm。考虑到试验初期管道内部原来积存的焦油剥离可能对焦炉上氨水喷嘴的影响,采用了逐步提高剂浓度的方式,试验起始浓度控制在50~100ppm。工业化试验持续了3个月左右,试验期间重点跟踪了剂添加前后以及不同剂浓度下氨水、焦油质量的差异