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上海馨达教育科技有限公司
防止腹板产生波浪变形的对策
1、先将钢板在平板机上矫正碾平,下料后用抛丸处理机*钢板内应力并去氧化皮。特别是焊妆腹板用的小尺寸钢板,在焊接前后都要用平板机调平并预处理;如没有平板机,可将焊接后的长钢板放在平台上用木锤锤击焊缝周围,*内应力。
2、采用数控切割机下料,将腹板的两边同时割出来,这样可避免尺寸误差及单边切割时内应力难于*等弊端,能大幅度地减少波浪变形的产生。
3、在焊妆吊臂箱体时,应在其两端立的标志之间拉上钢丝作为腹板内撑工装的基准,确保腹板内侧面在同一条直线上。
4、在使用过程中,应禁止**载吊重、斜拉重特,更不允许吊拔埋在地下或冻住的物件。操作时应避免吊臂猛起、猛停。应经常检测吊臂的上拱或下挠值,防止因吊臂下挠引起腹板产生波浪变形。
改进后的12台红光牌轮胎起重机的48只支腿缸,经过一年的使用表明,没有一只因泄漏而报修过。说明支腿缸泄漏的问题已得到了**地解决。
轮胎起重机支腿缸漏油直接关系到作业*的问题,驾驶员一旦发现有泄漏现象,就**报停修理。据统计,本公司每年需要更换红光牌轮胎起重机新支腿缸10只、修理103次,约2天1台次的修理量。有时更换新支腿缸后,长两个月就出现泄漏现象,短的仅有20多天。
汽车起重机在大修后试机过程中出现以下情况:开始时各系统工作正常,但运行2h后当再试变幅系统时,变幅缸运行时出现爬行的现象,同事导致上车抖动的厉害。
一般情况下,引起变幅缸爬行主要有以下三个方面的原因:
(1)液压系统有空气
空气是可以压缩的,易造成液压系统的压力波动,从而引起变幅缸的爬行现象。
(2)系统的压力不稳定
系统压力的变化使变幅缸产生的力有时能克服外界阻力,有时不能克服外界阻力,由此引起变幅缸爬行。
(3)变幅缸装配不当
由于装配的原因导致缸筒与活塞的间隙偏小,由此引起变幅缸运行时受阻滞,产生爬行现象。
据故障现象分析,前两个原因都不会造成上车抖动得厉害,很有可能该车的故障是由*三个原因引起的。将变幅缸拆下、解体,并将各部件清洗干净后放在一平台上,用内径百分表测量缸筒的内径为140.00mm,用外径千分表测量活塞的挡板加支承环的外径为139.93mm。
故障原因:由于活塞的挡板加支承环的外景与缸筒内径的间隙仅为0.07mm,开始时油温较低,活塞能在缸筒内运动自如;经过2h后油温升至80℃,活塞的挡板受热膨胀,而变幅缸外壁与大气接触,温升不高、膨胀不大,从而造成活塞的挡板加支承环与变幅缸内壁的间隙消失,支承环受挤压,导致变幅缸运行时出现爬行现象,且引起上车抖动得厉害。
故障排除:将两块活塞的挡板经车床加工,加工后挡板加支承环的外径为139.76mm,组装好后装机。该机使用半年来**再发生此类故障。
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