江西南昌萍乡h50灌浆料量大从优
骨料级配特征对透水混凝土配合比优化设计方法及其基本性能有较大影响.采用A,B,C3种粒径的骨料进行混料设计试验,通过对大量的试验数据拟合与方差分析,建立了透水混凝土有效孔隙率、单位体积骨料颗粒数量、骨料比表面积、不同龄期抗压强度与骨料级配的关系式.研究结果对透水混凝土配合比设计方法优化和基本性能的预测具有重要的指导意义.
§产品简介:
桥梁支座**灌浆料是一种性能改性水泥基灌浆料,采用多种**、无机、特选骨料经特殊工艺加工而成,**早强、大流态、抗硫酸盐侵蚀、耐久性好等特性。
产品特点:
●强、早强、抗压:粘结性物理力学性能优于其它水泥基灌浆材料,3小时强度大于20Mpa以上,28天强度大于70Mpa以上(其强度可由客户要求定制)。
●大粒径:3-75mm。
●**流态:320mm流动度能填充任何设备底座空间。
●无收缩:保证底座与基础之间结构紧密。
●抗蠕变化:在恶劣环境下长期使用无塑性变形。
§产品用途:
铁支座、桥梁支座、设备基础抢修、*、水利、隧道、地下工程及坑道混凝土抢修工程、低温环境施工等承受强压区域灌浆。
§施工要点:
**、无机、特选骨料经特殊工艺加工而成,**早强、大流态、抗硫酸盐侵蚀、耐久性好等特性。
●强、早强、抗压:粘结性物理力学性能优于其它水泥基灌浆材料,3小时强度大于20Mpa以上,28天强度大于70Mpa以上(其强度可由客户要求定制)。
●大粒径:3-75mm。
●**流态:320mm流动度能填充任何设备底座空间。
●无收缩:保证底座与基础之间结构紧密。
●抗蠕变化:在恶劣环境下长期使用无塑性变形。
铁支座、桥梁支座、设备基础抢修、*、水利、隧道、地下工程及坑道混凝土抢修工程、低温环境施工等承受强压区域灌浆。
七.常见问题及原因分析,解决方案
(一)开裂原因分析:
■灌浆料产品本身膨胀率不达标,不能补偿收缩开裂;
■配制灌浆料时采用人工搅拌,加水量远远大于厂家所要求的用水量,引起开裂;
■施工环境时环境温度如何,是否按相应的施工方法进行?
■混凝土基础面处理是否到位?有无拉毛,浸水润湿处理?
■施工后严禁振捣,否则会引起灌浆料分层,离析、开裂,上层灌浆料强度低等?
●耐腐蚀性:可以承受酸、碱、盐、油脂等化学品长期接触腐蚀。
■灌浆料施工过程中,周围有无大型设备运行,引起震动?
(二)裂缝处理
■如灌浆料裂缝为微小裂缝,不影响灌浆料整体承受荷载,则*修补;
■如裂缝宽度较宽,且为贯穿裂缝,需用环氧灌浆料进行压力灌浆修补;
■如灌浆料承受荷载较轻或不承受荷载,裂缝不需要修补;
■如工程对表面观有要求,可用聚合物水泥砂浆修补;
■如因施工时振捣,引起分层、开裂,需将原灌浆料部敲掉,重新浇注;
注:裂缝是否需要修补,由客户决定,只提供参考意见!
(三)灌浆料早期强度不够,24h不能拆模
■灌浆料终凝时间太长,24h强度不达标;
处理:调整灌浆料配比,是凝结时间满足标准要求,24h强度达到20MPa以上;已经浇注的工程,检测其3d强度,如3d强度达到设计要求,可做合格处理,如达不到设计要求,重新浇注;
■用水量太大,引起严重分层,上层为水泥浆液,凝结时间延长;处理:重新浇注;
■采用振捣施工,导致灌浆料分层,上层为水泥浆液,凝结时间延长;处理:重新浇注;
■施工环境长期潮湿,封闭,水分无法蒸发,延长凝结时间;处理:适当延长拆模时间,浇筑时根据工程要求,适当降低水灰比;
■冬期施工,没有遵循冬期施工方法进行,影响凝结时间;处理:严格按冬期施工方法施工,并养护;
△直径32mm的空心钻,空心钻头的头部为镶嵌焊接耐磨合金刀头,连接杆为内丝罗纹,可分段连接,连接后的钻杆总长度根据需要可灵活调整,在能达到钻孔深度的前提下尽量使用短的钻杆能改善钻孔过程的稳定性,减少抖动。钻机通水冷却钻头和钻杆,冷却水经过钻杆内空腔流入钻头前端,顺钻孔通道流出,一般钻孔机和钻孔数量的配置比1~5∶1,空心钻头和钻孔数量的配置比1~3∶1。直径12mm~28mm、钻杆长度5mm~1mm;一般配备两部电锤,钻杆2~3支;电加热棒或钢棒直径为18mm~25mm,长度为1mm~15mm,电加热棒或钢棒的手持部分包绝热护套把柄,方便手持和插拔,预热后的电加热棒或钢棒温度控制到1℃~2℃。
△掏孔工具,直径6mm~10mm,头部轧扁,薄处0.8mm左右,磨制成圆弧扇形铲状,再弯成90°左右,弯制后的圆弧扁铲头部尺寸一般为10mm~20mm,以方便顺利进出钻孔通道;金属探针的直径5mm~8mm,长度30mm~50mm钢棒,头部磨制成锥状尖头。径等于15mm~20mm、长度为8mm~15mm的钢管,钢管一端为手持部分,靠近手持部分安装球阀,用于开闭吹扫用的氮气或压缩空气,靠近手持部分的球阀入口连接短管并与胶皮管连接,胶皮管长15m~30m,钢管与胶皮管连接处用螺旋钢卡旋紧固定,确保胶皮管与钢管连接紧密。
△方法已经在太原钢铁(集团)有限公司炼铁厂4号炉(有效容积1650m3)风口大套下沿2mm位置,钻孔深度390~4mm,新钻21个灌浆料灌浆孔,成功灌入的孔数为18个,灌浆料灌浆成功率达到87%,灌入量5~1kg/个孔,灌浆料灌浆压力1~5Mpa。灌浆料灌浆后炉壳煤气泄漏量大幅度减少,炉缸砖衬温度平均降低16℃,大降幅26℃,且炉送风一周后砖衬温度基平稳运行,取得了良好的效果。
先采用数值模型得到水泥浆体的模拟微观结构,然后将其离散化为像素.根据该离散化微观结构建立具有扩散性能的格构单元组成的三维格构网络,求解固定离子浓度边界条件下通过水泥浆体的离子流量和内部离子浓度分布,并预测材料的扩散系数.在求解离子浓度分布的过程中,比较了差分法和共轭梯度法的优缺点,发现采用共轭梯度法更快捷.后用稳态氯离子扩散试验验证了该模拟方法的可靠性,并预测了水泥浆体的氯离子有效扩散系数随水胶比和养护龄期的变化关系.
北京博瑞双杰新技术有限公司专注于灌浆料,江西灌浆料,南昌灌浆料等