高压局部放电**标的解决措施 3.1 重新制作高压接线头,更改连接螺栓 重新制作高压接线头,所有楞边加工成 R5的 圆角,表面打磨光滑,不允许有尖角毛刺。 接线头与插拔座用内六角圆柱头螺钉连接 ,螺 钉头沉入接线头槽内,用接线头屏蔽住螺钉头的尖 端,防止出现尖端放电。 插拔座接触圆盘边缘圆角较小,接线头与插拔 座接触圆盘稍大于插拔座导电圆盘,使接线头圆盘 能够屏蔽住插拔座导电圆盘的尖角和楞边。 3_2 改进高压升高座和电缆盒 高压升高座和电缆盒断面采用圆形,直径放大, 电缆盒直角弯处采用圆弧过度,并且升高座和电缆 盒内部打磨光滑,不允许有尖角毛刺。 升高座 与油箱焊接处开孔后,要将开孔圆周手1‘ 磨光滑,楞边打磨成 R5的圆角。 3.3 改进高压电缆盒内导线夹的结构 在**引线夹持牢固的情况下,尽量减少导线夹的数量,减少放电路径。我们改用如图2所示的夹 持结构,既**了夹持强度,又减少了导线夹的数镀。 3.4 变压器采用特殊真空浸油工艺 我们在传统真空浸油的基础上,在分离罐和变 压器之间加了一个过渡油箱。当变压器中注满油时, 变压器油不会进入分离罐中,当高压 电缆盒内的所有绝缘件浸没在油中时,停止注油一其 它真空浸油工艺操作过程不变。这样能够**电缆 盒内的绝缘和导线夹*地真空浸油。 3.5 注意变压器的清洁 修理过程中,我们注意保持变压器的清洁,将器 身用塑料布包盖好,防止生产环境的灰尘和其它异 物污染器身。变压器扣上节油箱前,用合格变压器油 对器身进行冲洗,**器身的清洁。 为了检验上述措施的可行性,先对一台产品进 行吊罩,按以上措施处理,试验测得局部放电下降到 100pC以下 初步证明该解决措施的正确性。于是对另一台和其余正在力I1工的变压器严格按照以上方法进行了改制和制作,局部放电量均合格。可见,对此类变压器局部放电量**标采取以J二改进措施取得了预期效果。 信息**洛阳泰龙电线电缆/xinwenzixun/874.html
洛阳泰龙电缆有限公司专注于电力电缆等