某厂生料车间有两台Φ2.4×18m回转式烘干机,原收尘系统为集中处理方式,共有两级收尘,一级为降尘室,二级为一台SHWB15老型卧式电收尘器。但由于地处东北,气候寒冷,气温常在零下30多度,收尘系统一到冬季便产生诸多问题,如结露、物料堵塞,物料冻结,造成设备过载,烧毁电机等等,虽然采用加强看护,增加管道局部保温,采暖炉烘烤等等应急措施,均不见效。 为了从根本上解决电收尘系统的冬季取暖问题,我们做了烘干机收尘系统改造。在降尘室到收尘器的风机入口处建了16m×10m,总高为12m的二层采暖楼房,以此提高收尘器工作的环境温度。经过冬季运转,效果很好,收尘系统,回灰输送设备都能正常运转,只是在较寒冷的“三九”天,还是有结露现象,暴露的风机、烟筒有结露、堵塞。我们在隔年的夏天,又对收尘器的这部分采用了保暖设施,先在降尘室内加了暖气片,后又把风机、烟筒也建了房屋遮盖,使整个系统都受到了建筑物的封闭,保温。由于电收尘系统的工作环境温度提高了,降温结露、冻结、堵塞等现象再也没有发生过。 随着我国对水泥行业环保要求的提高,我厂烘干机的电收尘效率较低,只在98%以下,根本满足不了现代收尘的技术要求,为此,我们对该收尘系统又进行了*二次技术改造。 (1)这次技术改造是把收尘系统集中处理废气的方式分开,即把两台烘干机尾部废气进行分别处理。利用原有的一级降尘室,把中间隔开,供两台烘干机使用。烘干机废气仍然走原来的收尘系统,还是采用老式电收尘,但要对收尘器进行较新的电收尘技术处理改造,即增加同较间距,更换电源型式,改进控制装置等,取得了良好的效果,较终收尘效率提高到99.5%以上。 (2)烘干机尾部的废气处理仍走原有的降尘室,但要新建一台BZ16-2-5型的电收尘器,同较间距为400mm,清灰装置为电磁锤振打器,收尘效率可达99.7%。处理风量为35000m3/h。借助于**次改造的经验,我们采用了半保温的形式,即把收尘器的上部壳体用100毫米厚的岩棉进行保温,外包裹镀锌铁皮,下半部进行房屋砌筑,把回灰设备排风机和烟筒全都砌在室内,并安装了采暖设施,从根本上解决了环境温度低的问题。另外对降尘室墙壁也采取了保温设施,用苯板加鸡毛灰进行隔热,减少了气体在进入收尘器前的降温程度,**了收尘器在露点温度以上工作的条件。最后还把出房盖进烟筒段的“爬山虎”倾斜外露管道,也采取了保温,做到不裸露一点部位。 生料车间烘干机收尘系统经过两次改造后,厂里对该系统进行评估和测试,收尘系统运转正常,效果良好,排尘浓度分别为96mg/m3和90mg/m3,达到了地区排放标准。 烘干机收尘系统改造/n1045.html
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