车间一般使用蒸汽压力为0.2MPa-0.4MPa(0.5MPa以上也有,主要用截止阀
控制)之间,而锅炉过来蒸汽管路压力视各车间用汽情况大概在0.6-1.0MPa之间不规则跳动,反应釜设计压力为0.6MPa, 安全阀安装在蒸汽减压阀后,起跳压力为0.6MPa,安全阀与减压阀都是在车间进汽总管上(为节省安全阀个数,否则每个釜都安太多了),蒸汽减压阀(已安装3-4年了)可能是活塞式的吧,弹簧控制,有点老化。现在情况是:(1)假设在蒸汽管道减压阀的锅炉蒸汽减压前为1.0MPa,把减压后压力调到低于0.6MPa,当锅炉蒸汽跳动到减压前为0.6MPa时,就可能**不起弹簧,导致出口蒸汽没压力了;(2)假设在蒸汽减压前低于1.0MPa时,把减压后压力调到低于0.6MPa,当锅炉蒸汽弹高回到1.0MPa时,减压后压力就会**过0.6MPa,导致安全阀起跳。所以减压阀感觉很难调节,上数情况在调节时都出现过。 现在车间情况估计就是*2种,以前在低于1.0MPa,调节到0.6MPa的,所以进汽压力一高,出口压力就**起跳压力了。 个别车间用气压力都已经很接近0.6MPa了(工况**的),那就更加难调了,假设**种情况减压前压力为0.6MPa不出现出口没蒸汽的话,估计出口压力(即减压后压力)也会大大低于工况要求。 |
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